“下去了、下去了,可以起抽啦!” 6月9日,西北采油三廠采油管理一區(qū)副經(jīng)理劉秀冬和TH10361井崗位人員看到光桿下降,抽油機歡快的點頭,個個臉上流露出了解除難題后成功的喜悅。
TH10361井是該廠的一口稠油摻稀井,原油粘度大、含蠟高,經(jīng)常會出現(xiàn)光桿滯后的現(xiàn)象。“發(fā)生光桿滯后不但會耽誤生產(chǎn),而且還會產(chǎn)生上萬元的泵車、吊車及洗井作業(yè)費用!痹摼畭徫蝗藛T韓青龍說。
光桿滯后形成此項作業(yè)費用,被這位經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場的副經(jīng)理劉秀冬看在了眼里。年初,他就開始動起了降低這項成本的腦子。他說:“抽油機光桿滯后大多就是泵筒內(nèi)部有膠質(zhì)瀝青質(zhì)、石蠟等異物,粘附在泵筒內(nèi)壁,導(dǎo)致活色下行遇阻,造成生產(chǎn)異常!
那么如何才能方便快捷的解決這個問題呢?1月7日,TH10268井發(fā)生光桿滯后,劉副經(jīng)理對該井流程進行了認真仔細的琢磨。認為井場現(xiàn)有的摻稀柱塞泵就是高壓設(shè)備,可以改變原來的流程,直接利用摻稀泵洗井,就地取材,解決光桿滯后問題。想法有了,他就和技術(shù)人員及現(xiàn)場值班人員一起更改流程,將該井抽油桿提出工作筒,利用摻稀泵進行洗井,光桿滯后問題得到了解決。
此舉在該廠摻稀井得到了廣泛應(yīng)用,結(jié)束了原先停機時間長、操作繁瑣、費用高的傳統(tǒng)處理方式。1-5月份,該廠成功處理TH10268井、TH10361井等光桿滯后問題38井次,降本增效40余萬元,效果顯著。
正如該區(qū)經(jīng)理陳震所說:“劉副經(jīng)理深入現(xiàn)場,善于觀察解決問題,他這樣的鉆勁,不但節(jié)約了生產(chǎn)費用,更重要的提高了開井時率,增加原油產(chǎn)量200余噸。